石墨電極抗氧化塗(tú)料處理實驗報告
石墨電極抗氧化塗料處理實驗報告
—抗氧化塗料在 LF 鋼包精 2 號煉爐的石墨電極上的試(shì)用效果
新鋼集團第一煉鋼廠精(jīng)煉車間
2010-9-15
一 實驗原因
我第一煉鋼廠精煉車間的 3 台精煉爐(lú),特別是 2 號精煉爐的石墨電極(jí)一直存
在電極(jí)消耗(hào)過快的問題。精煉車間的 3 台精煉爐每個(gè)月消耗電極大致(zhì) 120 噸,每
噸的購(gòu)進價(jià)格為 2.2 萬(wàn)元,這樣精煉車間(jiān)每月購進(jìn)電極的成本為 264 萬元,每年
則為 3168 萬(wàn)元。降低石(shí)墨電極消耗能為我廠在很大(dà)程度上節約電極購進的成本。
我們一直在尋求降低電極消耗解決方法,但收效不是非常的明顯。
在煉鋼過程中石墨電極消耗主要分兩部分:一部分是電極端碳素(sù)由(yóu)於電弧高
溫(超高 3000℃)直(zhí)接升華消耗;還有一部分則是(shì)電極側麵的碳素由於高溫(600
℃~1800℃)與空氣中氧氣接(jiē)觸而發(fā)生(shēng)氧化而消耗,這是因為電極(jí)的材料石墨在
高於(yú) 400 度的溫度的空氣中就開始氧化,溫度越過氧化速度越快。一(yī)般(bān)後麵一種
方式產生的電極消耗約(yuē)占電極總體消耗的 50%~60%。
經過我們不斷的了解和調查,在今年 7 月(yuè)我(wǒ)們(men)獲知了一種用於 LF 精煉爐上
的降低電極消耗(hào)的技術。這種技術是通過在電極表麵刷塗一層特種耐高溫抗氧化
塗料來(lái)降低電極消耗的,一般通(tōng)過這種技術可以降低(dī)電極消(xiāo)耗 20%~25%.在進一
步調查我們得知九江雲華昕貿易有限公司能夠提供這種技術和所(suǒ)需的塗料。我們
與該公司取得聯(lián)係,該公司願意無(wú)償到場為廠進行降電極消耗的抗(kàng)氧化處理實
驗。 以下該公司提供的上述技術的塗料簡介:
九(jiǔ)江雲化昕貿易有限公司
地址(zhǐ) 江西九(jiǔ)江市前進東路 686 號
電話 07928322551
郵箱 susyohe@163.com
負責人 鄒經理(lǐ)
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九江雲華昕貿易有限公司石墨電極(jí)抗氧化劑(jì)
產品簡(jiǎn)介(jiè):
電弧爐(lú)煉鋼用石墨電極在使用過程中,由於處於高溫氧化環境,電極側麵(miàn)的氧化約(yuē)占
總消耗的(de) 60%。本公司所引進的的石墨電極抗氧化劑在 600~1800℃範圍內,有效的(de)隔斷
電極與空氣直接接觸,從而(ér)減少石墨電極表麵(miàn)氧化消(xiāo)耗,延長電極使用壽命。分浸漬型
和噴塗的(de)塗料型。浸漬型產品(pǐn)與塗料型產品配合使用,抗氧化性可大大提高。
石墨電極抗氧化處理效果
類型 電極壽命延長比(bǐ)率 噸鋼電極消耗下降比率 噸鋼(gāng)電耗下降比(bǐ)率
浸漬劑 26% 20.5% 0.8-1.2%
塗料(預塗 70%) 30% 23.1% 0.9-1.3%
浸漬劑+塗料 70.4% 41.3% 2.0-2.5%
注:數(shù)據為蘇鋼集團電爐廠在 2007 年(nián) 9 月 4 日進行的石墨電極抗氧化(huà)試驗結果。
電耗下(xià)降值為根據重(chóng)鋼(gāng)煉鋼廠實(shí)驗結果估(gū)算。
我們的石墨電極抗氧化劑(jì)產品已應用於多家鋼鐵企業,如蘇鋼集團、興澄特(tè)鋼、重鋼、沙鋼、
太鋼、鞍鋼粉材(cái)等多家鋼鐵企業。同時,多家碳素企業如南通揚子碳素股份有限(xiàn)公司和合(hé)肥炭素
股份有限公司於09 年開始(shǐ)使用我公司產品。
石墨電極(jí)抗氧化處理兩種方式優缺(quē)點比較
浸漬處理 側麵(miàn)塗層
優
點
不改變電極外觀;不改變表麵(miàn)電阻(zǔ),不粘附
電極夾(jiá)具。使用電極時與未處理電極(jí)相同;
抗氧化效果持續到端部。
處理簡便,3 小時即可上爐使用;1450
℃ 以下電極側麵不氧化,與浸漬方式
相比抗氧化效果(guǒ)更(gèng)好。
缺
點
需使用真空浸(jìn)漬設備;處理周期較長,需自
然幹燥時間(4 天);需施工及電極存放專
用場地。
塗層不(bú)導電,需(xū)預留夾持器位置,無
法全塗(可(kě)在電極下降後補塗);塗層
熔化後無(wú)抗氧(yǎng)化效果。
規格
類(lèi)型 浸(jìn)漬型 塗(tú)料型
性狀 水(shuǐ)性液體 水性塗料
外(wài)觀 綠色半透明 淡綠色
生效溫度(℃) 600-1800 600-1450
保質期(月) 12 (-20℃~30℃) 6 (-5℃~25℃)
抗氧化浸漬型(xíng)產品是將Al2O3、SiO2、Cr2O3、NiO、ZrO2 為主(zhǔ)成分的(de)陶瓷粉末混合(hé)物分散在水中
而形成的膠(jiāo)體(tǐ)溶液(yè)或塗料。主要元素成分為Al、Si、Cr (III)、Ni、Zr、O 等;成膜粘結劑
為磷酸鋁,粘度:5~10 mPa·s。
使用方法:(塗層麵積:0.8 平方米/公斤(jīn))
浸(jìn)漬型 隻需通過自(zì)然浸泡(pào)、真(zhēn)空浸泡或(huò)超聲波浸泡方式浸泡 30 秒至 1 分鍾,取出後自
然幹燥 4 天即(jí)可,保(bǎo)護層厚度為 0.01-0.05 mm。
塗料型 塗(tú)刷或噴霧(wù)的方法塗層,塗前需把塗料攪拌均勻,塗 2~3 次,第一(yī)次塗時盡量
塗的薄(báo)一點,能覆蓋體表(biǎo)即(jí)可,每次塗後需讓其自然幹燥到手觸不粘的程度(20~30 分
鍾)。最後一次塗完後讓其自(zì)然幹燥稍長一些,一般 4 個小時左右,手觸完全不粘即可
使用。
包裝規格: 塑料桶裝 20KG/桶(tǒng)
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二 實驗材料和方法
1)實驗材料
實驗(yàn)電極為我廠購進的(de)超(chāo)高功率石墨電極,石墨電極直接為 450mm,長為 1.8M 左右,
重為 500 公斤(jīn)左右。
實驗用的抗氧化塗料為為九江雲華昕貿易有限(xiàn)公司提供的(de)塗料(liào)型抗氧化特種水性塗
料。
2)實驗介(jiè)紹
九江雲華昕貿易有限公司在我廠進行了兩次實驗,先分別介紹如下:
第一次實驗
第一次實驗是在今年 7 月 14 號進行的,實驗目的是讓我(wǒ)精煉車間的(de)人可(kě)直接(jiē)通過眼睛
觀察到電極通過刷塗抗氧化塗料的處理,其外形所發生的變化。實(shí)驗步驟如下:
1,在電極表麵隔段(duàn)環狀刷塗 4 圈抗氧化塗料,第一遍塗(tú)完後,等 30 分鍾再塗第二遍,
共塗 2 遍,實驗施工現場如下圖(tú):電極被綠色塗料塗有(yǒu) 4 圈。每圈大致在 30 公分。
2,把電極放回原處,等到接電極時,把上圖的(de)電極接上,因為塗料本身不導電,所以
夾頭要夾在沒有刷塗塗料的(de)地(dì)方。電極接上後按正常操(cāo)作,接通電源工作。等到(dào)所
接(jiē)電極被(bèi)燒到 1/3 時,在正常停爐時,可觀察到電極表麵所發生的變化:塗(tú)有塗料(liào)
的地方呈(chéng)環狀凸起,沒有塗塗料的呈環狀凹進,整(zhěng)體看(kàn)起來呈(chéng)啞鈴狀。呈環狀凸出
來的地方正是上爐前塗有綠色抗氧化塗料的地方。現場拍色照(zhào)片如下圖:
3
爐中呈啞鈴狀的(de)電極 爐上呈啞鈴狀的電極
3, 實驗結果分析(xī)
通過現(xiàn)場觀察和現(xiàn)場拍攝照片(piàn),我們可以看到:上爐前隔段環狀(4 圈)塗有抗氧化
塗料的石墨電(diàn)極進爐(lú)通電工作後,如拍攝(shè)的電極一段的圖片所示的(de)那(nà)樣,呈啞鈴狀。分
析其原因,這是因為呈啞鈴(líng)狀凹進去的一(yī)圈是隔開的沒有刷(shuā)塗塗料的地方,而其啞鈴狀
的兩端(duān)則是上爐(lú)前環狀隔斷(duàn)塗有兩圈抗氧化塗料的地方。塗有抗氧化塗料的地方,塗(tú)料
在精煉爐爐 600℃~1800℃的溫度(dù)範圍內能夠僅僅粘在電極表麵,基本不脫落,隔斷空氣
與電極(jí)表麵的直接(jiē)接觸,從而延緩(huǎn)該部(bù)分電極的(de)氧化速度,降低該部分的電極消耗量,
這樣我(wǒ)們就可以看到這部分呈環狀凸出來。而(ér)沒有刷塗塗料的一圈與塗有塗料的兩圈相
比,其直接與(yǔ)空氣(qì)接觸,氧化速(sù)度相對較快,石墨電極也相應的消(xiāo)耗速度(dù)快(kuài)。這樣我(wǒ)們
就能看到沒有刷塗塗料的這圈凹進去。當然塗料在超高 1800℃的溫度中本身會融化升華
而(ér)消失,所以塗料不能不能永久保護電(diàn)極,而隻在 600℃~1800℃溫度範圍(wéi)內發揮作用。
通過以上分析,我們能基本得出這(zhè)樣結論:由九江雲華昕貿(mào)易公司提供(gòng)的(de)抗氧化(huà)塗
料能(néng)在 600℃~1800℃溫度中很好(hǎo)的保護電極,延緩電(diàn)極的氧化速度(dù),降低電極的消耗(hào)。
但由於隻在電極(jí)的部分段塗有塗料,實驗(yàn)電極隻有 2 根,從而不能從實驗得出該抗氧(yǎng)化
塗料刷塗在電極上的石墨電極消耗降低(dī)比例,須進(jìn)一步實驗。
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第二次實(shí)驗(yàn)
為了進一步得出石墨電極在刷塗抗氧化塗料後電極消耗下降比例,在九江雲
華昕貿易有限公司的幫助(zhù)和指導下在 2010 年 8 月 20 日開始,8 月 29 日結束,
為期 9 天,進行了第二次實驗,具體如下:
1,實驗方法
我精煉車間 LF 鋼(gāng)包精煉爐內三項(xiàng)電極分為 A,B,C 位置(zhì)。本次實驗選用了 B
位置連(lián)續接 6 根刷塗抗氧化塗(tú)料的處理電極之後,再聯係接 3 根未處理電極。
同時在 A 位置連(lián)續接 9 根(gēn)未處理電極作為對照。實驗(yàn)過程中記錄在 B 位置和
A 位置進行連續接電極時的爐數。以(yǐ)下是實驗剛(gāng)開始時刷塗的石墨電極和電(diàn)
極上爐不久的現場拍攝圖片:
2,實驗結果
首先,使(shǐ)用石墨電極抗氧化塗(tú)料對我精煉車間超高功率石墨電極刷塗處理後,在實
驗過程中未發現石墨電極的使用過程(chéng)中有任何異常,對精煉車間也未發現(xiàn)任何負麵影
響。
同時,從下麵的表 1 數據可以得出以下結論:
1,在精煉 114 包鋼(gāng)水過程中 A 位置電極共消(xiāo)耗了 8 根未處理電極,也即平均每精煉
處理 14.25 包鋼水消耗 1 根 A 位置電極。
2,在精(jīng)煉處理 136 包鋼水過程中 B 位(wèi)置共消耗了 8 根電極,包括 6 根(gēn)抗氧化塗料處
理電極和 2 根未處理電極。根據 A 位置的電極消耗數據,即每根未處理電極可處
理 14.25 包鋼水(shuǐ),可計算(suàn)出得到 B 位置的 2 根未處理電極能夠精煉(liàn)處理 28.5 包
鋼水。B 位置(zhì) 6 根處理電極則精煉處理了 107.5 包(bāo)鋼水(136—28.5=107.5),每
5
根處理電極可精煉處理 17.92 包鋼水(107.5/6=17.92)。處理電極的使用壽命為
未處理電極的 1.26 倍。(17.92/14.25=1.26).噸(dūn)鋼電極消耗則相對較少 20.5%。
([1/17.92-1/14.25]/[1/14.25]= -20.5%。
表 1
序號 實驗電極 爐數(包(bāo)) 未處理(lǐ)電(diàn)極 爐數(包)
1 B 位置(zhì)接處理電極(jí) 1 根(gēn) 0
2 A位置接未處理(lǐ)電極(jí)1 根 0
3 B 位置接處理電極 1 根 13
4 A位置接未處理電極1 根 13
5 B 位置接(jiē)處理電極 1 根 29
6 A位置接(jiē)未處理電極1 根 26
7 B 位置接處(chù)理電極 1 根 49
8 A位置接未處理電極1 根(gēn) 43
9 B 位置接處理電極 1 根 65
10 A位置接未處理電(diàn)極1 根 57
11 A位置接未處理電極1 根 75
12 B 位置接(jiē)處理電極 1 根 86
13 A位置接未處理電極1 根 86
14 B 位置接未(wèi)處理電極 1 根 100
15 A位置接(jiē)未處理電極(jí)1 根(gēn) 101
16 B 位置接未(wèi)處理電極 1 根 116
17 A位置接未處理電極1 根 114
18 B 位(wèi)置接未處理電極 1 根 136
* 為不影響正(zhèng)常生產,電極 BW 位置和 C 位置連續接電極的其實時(shí)間不同。
三 實驗結論
我精煉車間與九江(jiāng)雲華昕貿易有限公司進(jìn)行合作,共(gòng)同完成的石墨電極上(shàng)刷塗抗氧化塗
料的實(shí)驗結果可以得到以下結論:
1,使用抗氧(yǎng)化塗(tú)料對電極進行處理刷塗處理後,電極表麵未發生任何異(yì)常現象,對我
精煉車間的生產(chǎn)為產生任何負麵(miàn)影(yǐng)響(xiǎng)。
2,經過抗氧(yǎng)化塗料刷塗處理後的石墨電(diàn)極比未處理的電極,其側麵抗氧(yǎng)化能力顯出提
高,使用壽命提高 1.26 倍(bèi),噸鋼電極消(xiāo)耗則較少了 20.5%。
四 效益分析
1,按噸鋼電極消耗較少 20%,月消耗超高功(gōng)率電極 120 噸,每根超(chāo)高功率電(diàn)極購進價
2.2 萬元計(jì)算,每月可以較少成本 52.8 萬元。(120 噸*2.2 萬元*20%=52.8 萬),每
年則(zé)可節約陳本 633.6 萬元(52.8 元(yuán)/月*12 月=633.6 萬)。
2,引進該技術的每噸電(diàn)極所需成本大(dà)致為其所產生效益(yì)的 35%,即 633.6*35%=211.76
元。則每年可(kě)為我精(jīng)煉車間節省成本 411.84 元。(633.6—211.76=411.84 元。
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